
1)磨頭主(zhǔ)軸過熱抱死
造成這種現象(xiàng)的主要原(yuán)因是液壓油中混有雜質。如,灰(huī)塵、鐵末等。液(yè)壓油中的雜質會堵塞軸瓦中的細小油孔,造成(chéng)部分液壓腔無(wú)液壓油,使主軸無法形成對稱的(de)壓力油腔。主軸在旋轉時不處於(yú)純液體狀態,與(yǔ)軸(zhóu)瓦摩擦造產生熱量。通過對平麵磨床主軸拆解後對各部件進行檢查(chá)後發現主軸圓度未超差,但
表麵(miàn)光潔度差。軸瓦內孔圓度未超(chāo)差,內孔表麵(miàn)有劃痕,軸瓦斷麵有劃痕。軸瓦中毛細油孔堵塞。用(yòng)金相砂紙將主軸表麵、軸(zhóu)瓦內孔端麵(miàn)拋光後均可達到使用標準。
修理難點是,如何將軸瓦中0.5mm的毛細油孔中的(de)雜質清除。毛細隻有將各個通油孔通開,軸瓦內才能(néng)建立起靜壓平衡。軸瓦裝配在鑄鐵(tiě)軸套中,需製作專用拉錘將軸瓦(wǎ)與軸套分離。將軸瓦分離後即可對軸瓦進(jìn)行清理,通開各個通(tōng)油孔。最後清理油箱並更(gèng)換新的液壓油。所有修複工作都完成後即可回裝試車。
2)磨削活件光潔度差
主軸(zhóu)的(de)徑向(xiàng)跳動超差,致使磨削加工時(shí)砂輪產生(shēng)較大的振動,從而使得磨削工件(jiàn)表麵光潔度(dù)較差。
造成平麵磨床主軸徑向跳動超差的主要原因有(yǒu):
(1) 主軸碰撞或是受力變形。
(2)主軸的支持軸瓦的內孔圓度超差。
平麵磨床的磨頭部分在支(zhī)撐上采用的是前後兩個軸瓦的支撐模式,靜壓技術應用於其中,在軸瓦的前端開有深度為(wéi)0.8mm,寬(kuān)度4mm的兩個回油槽。軸瓦的加工及裝配精度會對M7140型(xíng)靜壓磨頭的使用質量產生較為嚴重的影響。軸瓦與主軸在直徑方向上的間隙為0.07mm,可(kě)依照此數據進行故障查找及精(jīng)度修複。主軸拆卸後發現造成軸振(zhèn)動的主要原(yuán)因是軸瓦內孔圓度超差(chà),致使靜壓平衡被破壞,造成主軸在回轉時產生較大的振(zhèn)動。修複軸瓦內孔(kǒng),恢複軸瓦內孔的圓度也可(kě)以用研磨的方法。
首先用鑄鐵料製作(zuò)三根尺寸不等的研磨棒,三根尺寸不同的研磨棒分別用於對軸瓦內孔進(jìn)行粗研和精研的修複研磨,根據軸瓦(wǎ)的(de)大小需要將研磨(mó)棒的長(zhǎng)度統一為(wéi)600mm,且(qiě)研磨棒需要做成腰鼓形。將(jiāng)主軸的軸瓦與鋼套進行統一的裝(zhuāng)配,在裝配時要注意保護軸瓦表麵油路。使用車床的卡(kǎ)盤對軸瓦與(yǔ)鋼套(tào)進行裝夾定位,並注意軸瓦表麵找平以確保裝夾的垂直性(xìng)。在使用研磨棒進行(háng)研磨時需要用天車吊研磨棒做上下往複(fù)運動,並使(shǐ)用人工使研磨(mó)棒繞軸瓦軸線進行回轉運動。研(yán)磨按照先粗(cū)後精的步驟進(jìn)行,精研時用(yòng)外徑尺(chǐ)寸比軸瓦(wǎ)內(nèi)徑小(xiǎo)0.015-0.025mm的研(yán)磨(mó)棒進(jìn)行幹研。幹研時要控製研磨的次數,待研磨後(hòu)軸瓦內孔表(biǎo)麵光潔度可達(dá)
0.8以上時回裝試車。
靜壓主軸部件在機床中大量應用,使(shǐ)機床的設計和製造水(shuǐ)平上了一個新台階,也給機床的維修帶來了新難題。靜(jìng)壓主軸(zhóu)的修理過(guò)程比(bǐ)較複雜精細,修理工期長,容易影響生(shēng)產。所以,平時的維護保養工作是至關重要的。